防水之家讯:我公司2条10000t/d生产线窑尾高温风机系统的风压控制原由液力偶合器调节,液力偶合器本身能耗达10%以上,而且需要油泵及冷却水来辅助运行,故障率较高,特别是在夏季产生热量较大,需加入4组冷油器,用循环水强降温,水消耗量大,资源浪费严重。风机采用液体电阻降压启动,还存在以下2个问题:①转子部分带有集电环、碳刷等配件,运行过程中需要对这些配件进行更换或处理,运行维护量大;②部分电能消耗在水电阻上。因此公司决定采用变频调速技术来对其进行节能改造。
1 设备配置情况
原窑尾高温风机及其拖动电动机参数见表1。
表1风机及其拖动电动机参数
风机
型号
流量
/(m3/h)
全压
/kPa
轴功率
/kW
电动机
型号
额定
功率
/kW
额定
电压
/kV
额定
电流
/A
额定
转速
(r/min)
W6-2×39No31.5F
900000
7.2
2 380Y
KK710-62
500
6
289
992
对比国内外市场上不同的中压变频调速方案,决定选用ABB公司的ACS5000中压变频器(6kV),其型号是ACS5066_36L35D_1a35_A1,容量为3000 kVA,变频器前面选用ABB公司的ZTS-3200/6/6×1.92隔离变压器(容量为3200 kVA)。
2 设备的改造情况
改造前期,认真跟踪电气备件材料的到货情况,实施电缆敷设、现场系统设备的设计和出图等工作。根据现场环境,用原料电力室多余的空间来安装变频器,此地方距中压控制柜较近,动力电缆敷设方便。由于ABB变频器冷却方式是风冷,空气流通量较大,为保障变频器尽量少受外界灰尘的影响,有足够的通风冷却效果,在变压器柜上部安装了整体风道,引出室外通风,保证变频器整体冷却通风要求。保留中压断路器至电动机的动力电缆,将其分为两段接入隔离柜。按照液力偶合器的连接尺寸设计制作了一套直接连接轴来代替,连接轴的基座安装尺寸、中心尺寸、轴径尺寸,以及轴与电动机及风机侧的联轴器的连接均与原液力偶合器一致。安装时,拆除液力偶合器,装上连接轴,现场仅作少量调整即可达到安装要求。对原电动机滑环进行短接处理,废除原水电阻启动器。
3 电气控制改造情况
3.1 ABB变频器的控制要求
1)增加隔离变压器,有效地消除对电网的谐波污染。隔离变压器报警信号中,只有过流信号进入变频器柜。
2)中压断路器的控制命令通过变频器发出;中压断路器需要控制系统电源失压保护。
3)隔离柜的位置信号是中压柜的备妥信号。
4)变频器的启动方式分“动态”和“静止”:“动态”风机转速大于10r/min才能启动,“静止”风机停止不动或转速小于10r/min。由于高温风机启动前转速已大于10r/min,所以采用“动态”启动方式。变频器通过PROFIBUS-DP总线与DCS控制系统连接,变频器需要提供UPS电源。
3.2改造的具体内容
3.2.1中压控制柜
1)因西门子中压断路器没有控制电源失压保护,所以设计的方案是:在断路器控制小车内分闸线圈旁并联1个线圈作为失压线圈,原分闸线圈电磁铁挡片机构延长与失压线圈共用,以便两分闸线圈共同控制断路器,2列直流屏互为新加失压线圈电源,从而实现了中压断路器控制系统电源失压保护。
2)解除中压控制柜的PROFIBUS-DP总线连接,取消差动报警、水电阻硬连锁、中压电容柜及其硬连锁。
3)接入变频器控制信号,并将中压控制柜状态信号送给变频柜。
3.2.2 DCS系统
1)在原料电力室PC柜增加一块通讯模板CI854,用PROFIBUS-DP总线与变频器连接,即将变频器控制系统接入DCS系统中。为充分保证系统的可靠性,变频器同时加装工频旁路装置,可在变频回路故障时将电动机切换至工频状态下运行。
2)取消原高温风机及液力偶合器油泵、执行器、压力、温度、转速等控制程序,建立与变频器的通讯并重新改写程序。
3)整流变压器的温度、压力、瓦斯报警信号直接接入DCS控制系统。
4)中压变频器启动时间任意可调,实现平滑启动,对设备运行起到良好的保护。
3.2.3现场
1)将现场控制按钮箱改成现场只能停机,风机油站的运行信号是中压柜的启动连锁,故障信号是中压柜的安全硬连锁。
2)由于选择启动方式是“动态”,因此增加速度开关检测风机的转速,此信号是中控控制的启动连锁。
3)拆除液力偶合器油泵、执行器、压力、温度、转速等接线。
4)在B3GT低压配电柜增加空气开关,引出变频柜、整流变压器、旁路开关柜的电源;UPS电源也从在B3GT配电柜内引出,通过隔离柜的空端子引入变频柜。改造后,电动机主接线见图1。
4 效果
为比较节电效果,限定产量10 600t/d,按电度表实际读数进行核算。一台高温风机改造后11天(2009年1月份)的用电量与改造前11天(2008年10月份)的用电量进行比较,具体数据见表2。
从表2看出,改造前后的用电量分别为505300kWh和367 000kWh,平均单位熟料电耗改造前后分别为3.14kWh/t和4.30kWh/t,电耗降低1.16kWh/t,节电率达27.4%。
改造从2008年11月24日开始,12月4日顺利投入使用。目前该系统运行稳定,风机运行电流从原来的210A下降到150A左右,大大降低了电耗。按电费为0.6元/kWh,窑运转率为92%计算,我公司2台窑尾高温风机年节约电费近500万元,14个月即可收回改造成本。节省的电耗折算余热发电的标煤可达近3 000t,不但节约了资源,还减少了环境污染。
表2 变频改造前后电能数据
改造后
改造前
节电量/kWh
日期
用电量/kWh
日期
用电量/kWh
01-10
33 600
10-10
46 100
12 500
01-11
30 500
10-11
45 800
15 300
01-12
33 100
10-12
45 600
12 500
01-13
33 400
10-13
46 200
12 800
01-14
35 000
10-14
45 700
10 700
01-15
33 800
10-15
46 400
12 600
01-16
33 700
10-16
46 500
12 800
01-17
33 500
10-17
46 000
12 500
01-18
33 700
10-18
45 800
12 100
01-19
34 000
10-19
46 100
12 100
01-20
32 700
10-20
45 100
12 400
合计
367000
合计
505300
138300
平均
33363.63
平均
45936.36
12572.72
单耗/(kWh/t)
3.14
单耗/(kWh/t)
4.30
5 结束语
根据我公司对万吨线高温风机的中压变频器的安装及使用情况,总结变频器改造有以下优点:
1)安装简单,即将原中压开关柜与电动机之间插入安装变频器,对原有接线改动不大。
2)操作使用方便,变频器操作只有简单的开机、停机和转速调整。
3)能进行无级调速,调速范围广,且调速精度高,适用性强。
4)保护功能完善,故障率低,风机启动平稳,启动电流小,可靠性高。到目前为止,仅坏过一个IGCT电路板,故障原因正在和ABB公司技术人员交流(可能是过压原因,并已适当减小了供电电源电压)。
5)由于变频器取代了液力偶合器调速,消除了机械及液压高故障率的缺陷,设备维护费用降低。
6)电动机运行振动及噪声明显下降,电动机负荷端振动由3.4mm/s下降到1.9mm/s,轴承温度也有很大的下降,由51.2℃下降到29.7℃(1月份)。
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水泥技术|10000t/d生产线窑尾高温风机变频改造
2017-03-15 浏览:36
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